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Technical articles長期以來,高濃度氨氮一般出現在工業(ye) 廢水中,處理這部分廢水大多采用物化和生化方法相結合的工藝或者*物化工藝。但是,隨著人們(men) 消費結構的變化,生活汙水的高氨氮已經成為(wei) 一個(ge) 不容忽視的問題,解決(jue) 這一問題對於(yu) 防止水體(ti) 富營養(yang) 化和解決(jue) 水體(ti) 環境汙染問題具有重要意義(yi) 。生活汙水中氨氮的變化範圍一般在20~150mg/L,通常把氨氮濃度在80mg/L以上的生活汙水稱為(wei) 高氨氮生活汙水。本試驗所研究的高氨氮生活汙水濃度範圍在80~150mg/L。
對高氨氮生活汙水的處理研究可適用的範圍為(wei) :城市生活汙水、小城鎮汙水、高校生活汙水、小區生活汙水以及工業(ye) 廢水。
外目前對於(yu) 應用CASS工藝處理高氨氮生活汙水的研究還處於(yu) 起步階段,處理效果也不,脫氮率較低。研究如何將CASS工藝用於(yu) 高氨氮生活汙水的處理,充分發揮CASS工藝脫氮除磷效果好、耐衝(chong) 擊負荷能力強、防止汙泥膨脹、建設費用低和管理方便等優(you) 點,對於(yu) 促進CASS工藝的發展和改善水體(ti) 環境具有現實意義(yi) 。
1.試驗裝置和試驗方法
1.1 試驗裝置
試驗采用的CASS反應器
反應器尺寸大小:L×B×H=1000mm×320mm×450mm,分為(wei) 缺氧區和好
氧區兩(liang) 個(ge) 部分,其中缺氧區長度為(wei) 200mm,好氧區為(wei) 800mm。潷水部分采用絲(si) 杠套筒式潷水器,受PLC控製器控製。
1.2 試驗條件
試驗原水取自某高校學生公寓樓前化糞池上清液。生活汙水由廁所、廚房排水,洗浴水和其它汙水組成,其中,廁所汙水和廚房排水是生活汙水的主要來源。汙水中的NH3-N濃度高,濃度在90~120mg/L,占進水總氮的92%左右,COD濃度在400~900 mg/L。
試驗周期運行時間設定為(wei) 4h,各階段時間分配一般為(wei) :曝氣120min,沉澱90min,排水20min,閑置10min。試驗采用均勻曝氣方式,每個(ge) 周期的曝氣量保持不變,以曝氣期末端DO作為(wei) 控製目標,試驗過程中末端DO一般控製為(wei) 2.5mg/L。CASS工藝采用變容積運行,高水位和低水位的MLSS相差較大,係統內(nei) 的MLSS始終處於(yu) 一個(ge) 變化狀態。一般平均MLSS控製在4000~4500 mg/L。
2.試驗結果和討論
2.1 汙泥負荷對脫氮的影響
試驗分別采用HRT為(wei) 12h和16h;周期運行時間為(wei) 4h,各階段時間分配為(wei) :曝氣120min,沉澱90min,排水20min,閑置10min;以曝氣期末端DO控製在2.5~3.0mg/L。回流比采用150%。
圖1表明,試驗中汙泥有機負荷對各種物質的去除均有重要影響。當汙泥有機負荷低於(yu) 0.25kgCOD/(kgMLSS·d)時,硝化率在96%以上,COD去除率為(wei) 88%左右,而脫氮率在50~70%之間。當汙泥有機負荷在0.18~0.25 kgCOD/(kgMLSS·d)時脫氮效果,脫氮率在60~70%;當汙泥有機負荷高於(yu) 0.28kgCOD/(kgMLSS·d) 時,COD去除率降低到80%以下,硝化率在50~80%,脫氮率在39~60%。
圖2表明,NH3-N負荷對硝化的影響較大,當NH3-N負荷低於(yu) 0.045kg NH3-N/(kgMLSS·d)時,硝化率達到96%以上,而當NH3-N負荷高於(yu) 0.045kg NH3-N/(kgMLSS·d)時,硝化率明顯下降,僅(jin) 達到50~80%。NH3-N負荷對反硝化的影響不明顯。
2.2 回流比對脫氮的影響
分別采用50%、100%、150%、200%、250%五種回流比進行對比試驗。HRT為(wei) 16h;周期運行時間為(wei) 4h,各階段時間分配為(wei) :曝氣120min,沉澱90min,排水20min,閑置10min;曝氣期末端DO控製在2.5~3.0mg/L。
回流比試驗數據如表1所示, 回流比對脫氮效果的影響曲線如圖3所示:
表1 回流比試驗數據表
回流比% | 進水COD mg/L | 出水COD mg/L | COD去除率% | 進水總氮mg/L | 進水NH3-Nmg/L | 出水NH3-Nmg/L | NH3-N去除率% | 出水NO3-Nmg/L | 脫氮率% |
50 | 485.56 | 34.44 | 92.91 | 105.75 | 97.29 | 2.49 | 97.44 | 61.21 | 39.76 |
100 | 518.33 | 65.45 | 87.37 | 118.15 | 108.72 | 0.58 | 99.49 | 57.79 | 50.60 |
150 | 528.26 | 61.90 | 88.28 | 127.07 | 116.91 | 2.73 | 97.68 | 44.73 | 62.65 |
200 | 479.49 | 57.97 | 87.91 | 121.20 | 111.54 | 0.73 | 99.36 | 54.47 | 54.46 |
250 | 483.15 | 35.39 | 92.68 | 113.91 | 104.80 | 0.82 | 99.24 | 55.83 | 50.29 |
圖3表明,當生活汙水試驗的回流比從(cong) 50%到250%以每次50%的速度遞增時,係統的脫氮率呈現出先增大後減小的趨勢,當回流比增大到150%時,係統的脫氮率達到大,其數值為(wei) 62.65%,NH3-N保持97%以上的去除率, COD去除率也達到88%以上。
2.3 曝氣時間和溶解氧對脫氮的影響
改變曝氣量以控製末端DO,並改變曝氣時間,具體(ti) 組合工況見表2,
表2 試驗工況數據表
工況 | 曝氣量(m3/h) | 曝氣時間(min) | 沉澱時間(min) |
1 | 0.8 | 120 | 90 |
2 | 0.9 | 120 | 90 |
3 | 0.8 | 150 | 60 |
4 | 0.7 | 150 | 60 |
5 | 0.6 | 150 | 60 |
試驗采用 HRT為(wei) 16h,回流比為(wei) 150%。
圖4表明,當曝氣量和曝氣時間發生變化時,各工況一個(ge) 周期內(nei) DO的變化並不相同,但是各個(ge) 工況都表現出由小到大的一個(ge) 變化過程。
五種工況的出水水質情況如表3所示。
表3 五種工況試驗結果數據表
工況 | 進水COD(mg/L) | 出水COD(mg/L) | COD去除率(%) | 總氮(mg/L) | 進水NH3-N(mg/L) | 出水NH3-N(mg/L) | NH3-N去除率(%) | 出水NO3-N(mg/L) | 脫氮率(%) |
1 | 565.50 | 47.78 | 91.55 | 132.51 | 121.91 | 20.55 | 83.14 | 36.26 | 57.13 |
2 | 553.37 | 41.10 | 92.57 | 151.36 | 139.25 | 9.61 | 93.10 | 48.71 | 61.47 |
3 | 635.06 | 44.88 | 92.93 | 136.88 | 125.93 | 0 | 100.00 | 46.64 | 65.93 |
4 | 687.21 | 66.50 | 90.32 | 116.02 | 106.74 | 15.89 | 85.11 | 30.00 | 60.45 |
5 | 542.07 | 44.94 | 91.71 | 105.64 | 97.19 | 18.33 | 81.14 | 35.38 | 49.16 |
圖5表明,五種工況下,DO和曝氣時間的改變對NH3-N去除率影響大,NH3-N去除效果好的工況脫氮效果也相應較好,硝化的工況3脫氮效果,脫氮率達到了65.93%,而硝化率低的工況5脫氮率則低,為(wei) 49.16%;DO和曝氣時間對COD去除率的影響則很小,各種工況下COD的去除率都達到了90.32%以上,
從(cong) 上述分析可知,DO的控製對脫氮效果的影響較大。要取得好的脫氮效果,首先要將硝化進行得比較*,而DO對於(yu) 硝化反應有著重要的影響。試驗表明,適合於(yu) 脫氮的DO濃度反映在兩(liang) 個(ge) 方麵:一是曝氣階段的低DO濃度必須達到一定水平,根據試驗,這個(ge) 低DO濃度水平是1.40 mg/L;二是曝氣期末端DO水平也要達到一個(ge) 較高值,這個(ge) 值的選擇範圍要寬一些,根據試驗結果, 2.5~3.5 mg/L的控製範圍比較合理。
曝氣時間對脫氮的影響也是存在的,試驗表明,要取得較好的脫氮效果,縮短曝氣時間就必然需要增大曝氣量,即便如此,試驗中的工況2和工況3的脫氮效果還是有差異,若工藝曝氣時間采用定時控製,在選擇合適的曝氣量下,應盡量選擇較長的曝氣時間。
2.4 CASS工藝曝氣時間控製研究
關(guan) 於(yu) DO和曝氣時間對係統脫氮影響的研究表明,曝氣時間可以根據汙水處理的需要進行靈活的選擇,但是如何選擇合理的曝氣時間是下麵試驗需要討論的問題。
對曝氣時間控製目的有三個(ge) :一是實現計算機自動控製;二是在保證出水水質前提下盡可能節省運行費用;三是避免曝氣量不足或反應時間過長而引起的汙泥膨脹。
目前CASS工藝對曝氣時間的控製有兩(liang) 種方法,即定時控製和實時控製。
定時控製是將曝氣時間設定為(wei) 某一固定值。實時控製是采用現代監測儀(yi) 器對反應時間進行控製。一種是通過在線COD或BOD儀(yi) 監測汙水,一旦達到出水要求即停止曝氣,這是的控製方式,但是對監測儀(yi) 器的要求較高;另一種是通過ORP、DO、pH儀(yi) 來控製曝氣時間,由於(yu) 曝氣期內(nei) CASS池的COD、NH3-N和NO3-N等物質濃度的變化與(yu) ORP、DO和pH等值之間存在著一定的相關(guan) 性,這種相關(guan) 性可有效地指導工程曝氣時間的控製。實時控製是目前研究和應用為(wei) 廣泛的方法,但是對於(yu) 不同的水質,曝氣過程中的參數變化規律是不同的,需要作具體(ti) 的分析。
試驗研究了DO與(yu) NH3-N、NO3-N和COD濃度變化的相關(guan) 性,試驗數據來自於(yu) 2.3試驗的工況3,試驗結果如下:
1、一個(ge) 周期內(nei) NH3-N與(yu) DO變化關(guan) 係
一個(ge) 周期內(nei) NH3-N與(yu) DO變化關(guan) 係如圖6所示。
圖6表明,NH3-N濃度與(yu) DO在曝氣階段具有較好的相關(guan) 性。在前15min內(nei) ,NH3-N濃度明顯升高,而DO則急劇下降,隨後NH3-N濃度進入一個(ge) 大幅下降的過程,而DO則進入了一個(ge) 緩慢上升的過程,到第100min時,NH3-N濃度下降到幾乎為(wei) 零,而DO則進入了一個(ge) 急速增長階段,一直持續到曝氣期末DO達到3.59mg/L。
2、一個(ge) 周期內(nei) NO3-N與(yu) DO變化關(guan) 係
一個(ge) 周期內(nei) NO3-N與(yu) DO變化關(guan) 係如圖7所示。
圖7表明,NO3-N濃度與(yu) DO在曝氣階段具有一定的相關(guan) 性。在前20min內(nei) ,NO3-N濃度和DO均是急劇下降,隨後二者均進入一個(ge) 緩慢上升的過程,到第100min時,NO3-N 濃度進入一個(ge) 穩定階段,一直持續到曝氣期末。
試驗結果表明,DO與(yu) NH3-N和NO3-N的濃度變化具有一定的相關(guan) 性。
本試驗研究的主要問題在於(yu) 處理過程中曝氣時間的控製,從(cong) 2.3的五種工況的比較中可以看出,各工況大的區別在於(yu) 硝化反應的進行的程度,因此,硝化進行得*,脫氮率就相應提高,故可以利用NH3-N和DO之間的相關(guan) 性對曝氣時間進行控製。
3. 結論
1、汙泥有機負荷控製在0.18~0.25kgCOD/(kgMLSS· d)左右,其反硝化效率較高,脫氮率可以達到60~70%。而當汙泥有機負荷高於(yu) 0.28 kgCOD/(kgMLSS·d)時,COD的降解和含氮物質的硝化都開始受到很大影響,出水中COD和NH3-N的濃度都偏高,出水水質變壞。
當NH3-N負荷低於(yu) 0.045kg NH3-N/(kgMLSS·d)時,硝化進行得比較*,硝化率達到96%以上。反之,則硝化效果急劇下降,硝化率明顯下降,僅(jin) 達到50~80%, 但NH3-N負荷對反硝化效果影響不明顯。
2、當回流比從(cong) 50%增加到250%時,係統脫氮增後減,在回流比為(wei) 150%時達到大值。
3、DO對於(yu) 硝化效果有著重要的影響。要取得較好的硝化效果,一是主反應區低的DO要達到1.40 mg/L以上;二是曝氣期末端DO控製在 2.5~3.5 mg/L範圍。
4、曝氣時間對脫氮效果也存在影響,要取得較好的脫氮效果,縮短曝氣時間就需要增大曝氣量,對於(yu) 采用時間作為(wei) 控製參數的CASS工藝,在選擇合適的曝氣量、滿足沉澱和潷水要求的前提下,應盡量選擇較長的曝氣時間。
5、實時控製優(you) 於(yu) 定時控製,CASS工藝在處理高氨氮生活汙水時采用DO與(yu) NH3-N的相關(guan) 性作為(wei) 控製曝氣時間的依據比較合理,這種控製方式可實現計算機自動控製,在保證出水水質前提下盡可能節省運行費用。