开云体育下载手机版

Technical articles

當前位置:首頁开云体育下载手机版CASS工藝處理高氨氮生活汙水試驗研究

CASS工藝處理高氨氮生活汙水試驗研究

更新時間:2017-07-17點擊次數:932

長期以來,高濃度氨氮一般出現在工業(ye) 廢水中,處理這部分廢水大多采用物化和生化方法相結合的工藝或者*物化工藝。但是,隨著人們(men) 消費結構的變化,生活汙水的高氨氮已經成為(wei) 一個(ge) 不容忽視的問題,解決(jue) 這一問題對於(yu) 防止水體(ti) 富營養(yang) 化和解決(jue) 水體(ti) 環境汙染問題具有重要意義(yi) 。生活汙水中氨氮的變化範圍一般在20~150mg/L,通常把氨氮濃度在80mg/L以上的生活汙水稱為(wei) 高氨氮生活汙水。本試驗所研究的高氨氮生活汙水濃度範圍在80~150mg/L。 

  對高氨氮生活汙水的處理研究可適用的範圍為(wei) :城市生活汙水、小城鎮汙水、高校生活汙水、小區生活汙水以及工業(ye) 廢水。

  外目前對於(yu) 應用CASS工藝處理高氨氮生活汙水的研究還處於(yu) 起步階段,處理效果也不,脫氮率較低。研究如何將CASS工藝用於(yu) 高氨氮生活汙水的處理,充分發揮CASS工藝脫氮除磷效果好、耐衝(chong) 擊負荷能力強、防止汙泥膨脹、建設費用低和管理方便等優(you) 點,對於(yu) 促進CASS工藝的發展和改善水體(ti) 環境具有現實意義(yi) 。

  1.試驗裝置和試驗方法

  1.1 試驗裝置

  試驗采用的CASS反應器

  反應器尺寸大小:L×B×H=1000mm×320mm×450mm,分為(wei) 缺氧區和好

  氧區兩(liang) 個(ge) 部分,其中缺氧區長度為(wei) 200mm,好氧區為(wei) 800mm。潷水部分采用絲(si) 杠套筒式潷水器,受PLC控製器控製。

  1.2 試驗條件

  試驗原水取自某高校學生公寓樓前化糞池上清液。生活汙水由廁所、廚房排水,洗浴水和其它汙水組成,其中,廁所汙水和廚房排水是生活汙水的主要來源。汙水中的NH3-N濃度高,濃度在90~120mg/L,占進水總氮的92%左右,COD濃度在400~900 mg/L。

  試驗周期運行時間設定為(wei) 4h,各階段時間分配一般為(wei) :曝氣120min,沉澱90min,排水20min,閑置10min。試驗采用均勻曝氣方式,每個(ge) 周期的曝氣量保持不變,以曝氣期末端DO作為(wei) 控製目標,試驗過程中末端DO一般控製為(wei) 2.5mg/L。CASS工藝采用變容積運行,高水位和低水位的MLSS相差較大,係統內(nei) 的MLSS始終處於(yu) 一個(ge) 變化狀態。一般平均MLSS控製在4000~4500 mg/L。

  2.試驗結果和討論

  2.1 汙泥負荷對脫氮的影響

  試驗分別采用HRT為(wei) 12h和16h;周期運行時間為(wei) 4h,各階段時間分配為(wei) :曝氣120min,沉澱90min,排水20min,閑置10min;以曝氣期末端DO控製在2.5~3.0mg/L。回流比采用150%。

  圖1表明,試驗中汙泥有機負荷對各種物質的去除均有重要影響。當汙泥有機負荷低於(yu) 0.25kgCOD/(kgMLSS·d)時,硝化率在96%以上,COD去除率為(wei) 88%左右,而脫氮率在50~70%之間。當汙泥有機負荷在0.18~0.25 kgCOD/(kgMLSS·d)時脫氮效果,脫氮率在60~70%;當汙泥有機負荷高於(yu) 0.28kgCOD/(kgMLSS·d) 時,COD去除率降低到80%以下,硝化率在50~80%,脫氮率在39~60%。

  圖2表明,NH3-N負荷對硝化的影響較大,當NH3-N負荷低於(yu) 0.045kg NH3-N/(kgMLSS·d)時,硝化率達到96%以上,而當NH3-N負荷高於(yu) 0.045kg NH3-N/(kgMLSS·d)時,硝化率明顯下降,僅(jin) 達到50~80%。NH3-N負荷對反硝化的影響不明顯。

  2.2 回流比對脫氮的影響

  分別采用50%、100%、150%、200%、250%五種回流比進行對比試驗。HRT為(wei) 16h;周期運行時間為(wei) 4h,各階段時間分配為(wei) :曝氣120min,沉澱90min,排水20min,閑置10min;曝氣期末端DO控製在2.5~3.0mg/L。

  回流比試驗數據如表1所示,  回流比對脫氮效果的影響曲線如圖3所示:

      表1  回流比試驗數據表

回流比%

進水COD mg/L

出水COD mg/L

COD去除率%

進水總氮mg/L

進水NH3-Nmg/L

出水NH3-Nmg/L

NH3-N去除率%

出水NO3-Nmg/L

脫氮率%

50

485.56

34.44

92.91

105.75

97.29

2.49

97.44

61.21

39.76

100

518.33

65.45

87.37

118.15

108.72

0.58

99.49

57.79

50.60

150

528.26

61.90

88.28

127.07

116.91

2.73

97.68

44.73

62.65

200

479.49

57.97

87.91

121.20

111.54

0.73

99.36

54.47

54.46

250

483.15

35.39

92.68

113.91

104.80

0.82

99.24

55.83

50.29

    圖3表明,當生活汙水試驗的回流比從(cong) 50%到250%以每次50%的速度遞增時,係統的脫氮率呈現出先增大後減小的趨勢,當回流比增大到150%時,係統的脫氮率達到大,其數值為(wei) 62.65%,NH3-N保持97%以上的去除率, COD去除率也達到88%以上。

  2.3 曝氣時間和溶解氧對脫氮的影響

  改變曝氣量以控製末端DO,並改變曝氣時間,具體(ti) 組合工況見表2, 

  表2   試驗工況數據表

工況

曝氣量(m3/h)

曝氣時間(min)

沉澱時間(min)

1

0.8

120

90

2

0.9

120

90

3

0.8

150

60

4

0.7

150

60

5

0.6

150

60

  試驗采用 HRT為(wei) 16h,回流比為(wei) 150%。

  圖4表明,當曝氣量和曝氣時間發生變化時,各工況一個(ge) 周期內(nei) DO的變化並不相同,但是各個(ge) 工況都表現出由小到大的一個(ge) 變化過程。

  五種工況的出水水質情況如表3所示。

  表3  五種工況試驗結果數據表

工況

進水COD(mg/L)

出水COD(mg/L)

COD去除率(%)

總氮(mg/L)

進水NH3-N(mg/L)

出水NH3-N(mg/L)

NH3-N去除率(%)

出水NO3-N(mg/L)

脫氮率(%)

1

565.50 

47.78

91.55 

132.51 

121.91

20.55

83.14 

36.26

57.13 

2

553.37 

41.10

92.57 

151.36 

139.25

9.61

93.10 

48.71

61.47 

3

635.06 

44.88

92.93 

136.88 

125.93

0

100.00 

46.64

65.93 

4

687.21 

66.50

90.32 

116.02 

106.74

15.89

85.11 

30.00

60.45 

5

542.07 

44.94

91.71 

105.64 

97.19

18.33

81.14 

35.38

49.16 

  圖5表明,五種工況下,DO和曝氣時間的改變對NH3-N去除率影響大,NH3-N去除效果好的工況脫氮效果也相應較好,硝化的工況3脫氮效果,脫氮率達到了65.93%,而硝化率低的工況5脫氮率則低,為(wei) 49.16%;DO和曝氣時間對COD去除率的影響則很小,各種工況下COD的去除率都達到了90.32%以上,

  從(cong) 上述分析可知,DO的控製對脫氮效果的影響較大。要取得好的脫氮效果,首先要將硝化進行得比較*,而DO對於(yu) 硝化反應有著重要的影響。試驗表明,適合於(yu) 脫氮的DO濃度反映在兩(liang) 個(ge) 方麵:一是曝氣階段的低DO濃度必須達到一定水平,根據試驗,這個(ge) 低DO濃度水平是1.40 mg/L;二是曝氣期末端DO水平也要達到一個(ge) 較高值,這個(ge) 值的選擇範圍要寬一些,根據試驗結果, 2.5~3.5 mg/L的控製範圍比較合理。

  曝氣時間對脫氮的影響也是存在的,試驗表明,要取得較好的脫氮效果,縮短曝氣時間就必然需要增大曝氣量,即便如此,試驗中的工況2和工況3的脫氮效果還是有差異,若工藝曝氣時間采用定時控製,在選擇合適的曝氣量下,應盡量選擇較長的曝氣時間。

  2.4 CASS工藝曝氣時間控製研究

  關(guan) 於(yu) DO和曝氣時間對係統脫氮影響的研究表明,曝氣時間可以根據汙水處理的需要進行靈活的選擇,但是如何選擇合理的曝氣時間是下麵試驗需要討論的問題。

  對曝氣時間控製目的有三個(ge) :一是實現計算機自動控製;二是在保證出水水質前提下盡可能節省運行費用;三是避免曝氣量不足或反應時間過長而引起的汙泥膨脹。

  目前CASS工藝對曝氣時間的控製有兩(liang) 種方法,即定時控製和實時控製。

  定時控製是將曝氣時間設定為(wei) 某一固定值。實時控製是采用現代監測儀(yi) 器對反應時間進行控製。一種是通過在線COD或BOD儀(yi) 監測汙水,一旦達到出水要求即停止曝氣,這是的控製方式,但是對監測儀(yi) 器的要求較高;另一種是通過ORP、DO、pH儀(yi) 來控製曝氣時間,由於(yu) 曝氣期內(nei) CASS池的COD、NH3-N和NO3-N等物質濃度的變化與(yu) ORP、DO和pH等值之間存在著一定的相關(guan) 性,這種相關(guan) 性可有效地指導工程曝氣時間的控製。實時控製是目前研究和應用為(wei) 廣泛的方法,但是對於(yu) 不同的水質,曝氣過程中的參數變化規律是不同的,需要作具體(ti) 的分析。

  試驗研究了DO與(yu) NH3-N、NO3-N和COD濃度變化的相關(guan) 性,試驗數據來自於(yu) 2.3試驗的工況3,試驗結果如下:

  1、一個(ge) 周期內(nei) NH3-N與(yu) DO變化關(guan) 係

  一個(ge) 周期內(nei) NH3-N與(yu) DO變化關(guan) 係如圖6所示。

  圖6表明,NH3-N濃度與(yu) DO在曝氣階段具有較好的相關(guan) 性。在前15min內(nei) ,NH3-N濃度明顯升高,而DO則急劇下降,隨後NH3-N濃度進入一個(ge) 大幅下降的過程,而DO則進入了一個(ge) 緩慢上升的過程,到第100min時,NH3-N濃度下降到幾乎為(wei) 零,而DO則進入了一個(ge) 急速增長階段,一直持續到曝氣期末DO達到3.59mg/L。

  2、一個(ge) 周期內(nei) NO3-N與(yu) DO變化關(guan) 係

  一個(ge) 周期內(nei) NO3-N與(yu) DO變化關(guan) 係如圖7所示。

  圖7表明,NO3-N濃度與(yu) DO在曝氣階段具有一定的相關(guan) 性。在前20min內(nei) ,NO3-N濃度和DO均是急劇下降,隨後二者均進入一個(ge) 緩慢上升的過程,到第100min時,NO3-N 濃度進入一個(ge) 穩定階段,一直持續到曝氣期末。

  試驗結果表明,DO與(yu) NH3-N和NO3-N的濃度變化具有一定的相關(guan) 性。

  本試驗研究的主要問題在於(yu) 處理過程中曝氣時間的控製,從(cong) 2.3的五種工況的比較中可以看出,各工況大的區別在於(yu) 硝化反應的進行的程度,因此,硝化進行得*,脫氮率就相應提高,故可以利用NH3-N和DO之間的相關(guan) 性對曝氣時間進行控製。

  3. 結論

  1、汙泥有機負荷控製在0.18~0.25kgCOD/(kgMLSS· d)左右,其反硝化效率較高,脫氮率可以達到60~70%。而當汙泥有機負荷高於(yu) 0.28 kgCOD/(kgMLSS·d)時,COD的降解和含氮物質的硝化都開始受到很大影響,出水中COD和NH3-N的濃度都偏高,出水水質變壞。

  當NH3-N負荷低於(yu) 0.045kg NH3-N/(kgMLSS·d)時,硝化進行得比較*,硝化率達到96%以上。反之,則硝化效果急劇下降,硝化率明顯下降,僅(jin) 達到50~80%, 但NH3-N負荷對反硝化效果影響不明顯。

  2、當回流比從(cong) 50%增加到250%時,係統脫氮增後減,在回流比為(wei) 150%時達到大值。

  3、DO對於(yu) 硝化效果有著重要的影響。要取得較好的硝化效果,一是主反應區低的DO要達到1.40 mg/L以上;二是曝氣期末端DO控製在 2.5~3.5 mg/L範圍。

  4、曝氣時間對脫氮效果也存在影響,要取得較好的脫氮效果,縮短曝氣時間就需要增大曝氣量,對於(yu) 采用時間作為(wei) 控製參數的CASS工藝,在選擇合適的曝氣量、滿足沉澱和潷水要求的前提下,應盡量選擇較長的曝氣時間。

5、實時控製優(you) 於(yu) 定時控製,CASS工藝在處理高氨氮生活汙水時采用DO與(yu) NH3-N的相關(guan) 性作為(wei) 控製曝氣時間的依據比較合理,這種控製方式可實現計算機自動控製,在保證出水水質前提下盡可能節省運行費用。