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Technical articles廢水經由進水泵從(cong) 水箱中提升進入反應器底部,經反應後從(cong) 出水口進到沉澱池中,沉澱後的上清液排走,汙泥則經汙泥泵回流進入反應器底部。空氣通過氣泵,經氣體(ti) 流量計控製氣量後進入反應器。反應器置於(yu) 恒溫水浴[(35±1) ℃]中。試驗中采用了pH在線控製,通過自動投加Na2CO3溶液將pH值控製在7.0~7.8。
CSTR反應器由有機玻璃加工而成,呈圓柱狀,高45cm,內(nei) 徑為(wei) 14cm,有效容積為(wei) 6L。進水口位於(yu) 反應器底部,曝氣管從(cong) 中部取樣口(距底部19cm)進入反應器,出水口距反應器底部39cm。
原水的配製:在自來水中加入一定量的氯化銨作為(wei) 基質,同時加入一定量的磷酸二氫鉀和微量元素。
接種顆粒汙泥取自北京紅牛維他命飲料有限公司的曝氣池(汙泥的SS為(wei) 14.2g/L,VSS為(wei) 11.4g/L,VSS/SS=0.8)。在反應器中接種約2.5L汙泥後的SS和VSS分別為(wei) 6.3和4.7g/L。
分析時,COD測定:COD速測儀(yi) ;pH值:pH計;SS和VSS:標準稱重法;氨氮:納氏試劑分光光度法;NO2--N和NO3--N:離子色譜法和N-(1-萘基)-乙二胺光度法;溶解氧:溶解氧儀(yi) 。
2 試驗結果
2.1 運行結果
根據反應器的運行情況,可將試驗過程分為(wei) 兩(liang) 個(ge) 階段:啟動期(第1~23天)和提高負荷期(第24~141天)。在提高負荷期又可分為(wei) 無回流階段(第24~40天)、間歇回流階段(第41~93天)和連續回流階段(第94~141天)。
整個(ge) 運行過程中進、出水氨氮濃度及出水NO2--N和NO3--N濃度的變化如圖2所示。
從(cong) 圖2可以看出,在整個(ge) 運行過程中多數情況下出水的氨氮濃度<800mg/L,而在第125~139天時則基本保持在50mg/L以下。此外,出水NO2--N濃度在第84天以前一直保持上升趨勢,後期則由於(yu) 受進水氨氮濃度下降的影響,也相應地有所下降,而出水中的NO3--N先是逐漸升高,然後再下降,到第26天時出水中的NO3--N濃度已經低於(yu) NO2--N濃度,NO2--N濃度與(yu) NO2--N、NO3--N濃度之和的比值達到了0.57,說明此時該反應器已成功實現了短程硝化。此後,NO3--N濃度一直在持續下降,到第73天時已經檢測不到NO3--N,在試驗後期即使增加了汙泥回流,出水中也沒有檢測到NO3--N,這表明反應器中幾乎*淘汰了硝化細菌。