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高濃度NH3-N廢水的處理與綜合利用

更新時間:2017-09-27點擊次數:1014

某煉油廠催化劑廠在生產(chan) 過程中產(chan) 生一定量的過程凝縮水,其中含有較多的氯化氨(13500mg/l)和硝酸氨(4700mg/l)它的排水量不大(55.4m3/h)但如不經任何處理,直接排入煉油廠排水係統,則將嚴(yan) 重破壞曝氣池的操作,影響汙水處理構築物的正常運行,使出水水質惡化。對這種高濃度無機NH3-N廢水如果單從(cong) 環保角度來研究治理方案是不現實、不經濟的。而應該把環境目標和能源目標結合起來考慮,在治理技術上采用回收技術,在治理過程中,能使處理後的水循環使用,達到*標準。

二、流程簡述

  1. 預處理(調節池):對兩(liang) 種廢水(NH4CL、NH4NO3廢水)進行水質水量均和,同時降解水中的不溶物質。

  2. 氨的去除:采用汽提法脫除汙水中的NH4,脫除率據資料記載可達98%左右。汽提法處理廢水的脫除率效果見表一。含氨廢水經熱交換器與(yu) 汽提出水換熱到95ºC左右,從(cong) 塔頂進入塔內(nei) ,蒸汽從(cong) 塔底送入與(yu) 廢水逆向接觸,汽提後的水汽,氨從(cong) 塔頂逸出,經冷卻器分離出凝縮水,進入回收係統回收NH3,從(cong) 冷卻器分離出來的水,其中含有較大量的NH3,可返回塔內(nei) ,脫除的NH3可經過氨精製工段進行深加工,加工成氨水或化肥等。在脫除過程中,蒸汽消耗量為(wei) 170~230kg/m3廢水。汽提法處理流程見圖二,汽提法脫氨效果見表一。

   汽提法脫氨效果 表一

噴淋密度米3/米2/時

氨mg/l

汽提前

汽提後

脫除率(%)

10.44

148720

190

98.7

11.93

17800

187

98.9

13.67

114200

98.2

98.2

 

 

  3. 水質淨化:對脫氨後的廢水進行深度處理,使廢水經過壓力過濾器處理後,使出水濃度控製在5%以下。為(wei) 下一步離子交換處理作準備。

  4. 離子交換:對NO3-離子的去除,采用離子交換法。去除水中的NO3-離子和其它離子。離子交換法采用順流再生固定床工藝。采用的離子交換樹脂分別為(wei) 苯乙烯係強酸陽離子交換樹脂(001X7)和苯乙烯係強堿(I型)離子交換樹脂(201X7),離子交換液分別為(wei) HCL和NaOH,離子交換器運行時可分別設三個(ge) 柱,兩(liang) 個(ge) 串聯運轉,第三個(ge) 在再生中,當折點到達時,*柱停止工作進行再生,已再生的柱取代之用作串聯的*柱,這樣可獲得連續性的運行效果。

  三、 結論

  本處理工藝是資源優(you) 化方案,出水可以回用於(yu) 循環水係統,回收的有效資源是氨水,經過本流程處理後的廢水,NH3-N濃度下降到15PPm以下。它的前級處理類似氮肥廠排出的含氨廢水的處理,外均有成熟的經驗可借鑒;它的後級處理是外成熟的離子交換法。該工藝能耗主要是蒸汽,但它回收的是有用資源及水的循環回用,所產(chan) 生的經濟效益超過運行費用